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环境学院董林教授团队在超低温脱硝催化剂技术应用方面实现新突破

本站小编 Free考研考试/2021-02-15

有色金属冶炼是国民经济发展的重要支撑。由于存在烟气工况波动大、组份复杂(高SO2浓度、夹杂重金属)等原因,有色冶炼行业的烟气脱硝问题一直未能得到很好解决,成为制约这一行业健康、快速发展的重大挑战。基于这一背景,董林教授团队联合宁天新材料科技有限公司开展针对性科技攻关,成功地将所研发的超低温脱硝技术应用于该行业。目前,已在云南驰宏资源综合利用有限公司的铅冶炼烟气条件下(烟温140-150 ℃,SO2浓度不高于35 mg/Nm3)实现稳定运行1000小时以上,NOx出口浓度时均值低于100 mg/Nm3。这一成果最近在云南曲靖通过了中国化工学会组织的专家鉴定。
董林教授团队多年来一直致力于大气分子污染物(特别是氮氧化物)催化消除的基础和应用研究。早在上世纪90年代课题组就开始了关于稀土催化剂的基础研究,2010年又联合无锡威孚力达催化净化器有限责任公司成立了"江苏省机动车尾气污染控制重点实验室"(校企共建),围绕"移动污染源尾气治理"、"固定污染源尾气治理"和"大气污染物排放控制技术"三个方向开展产学研攻关。2015年,借助承担国家"863"项目(固定源烟气处理稀土催化材料的应用与开发,2015AA03A401)的契机,实现了实验室部分科研成果由小试到中试放大及工业侧线的跨越。所研发的超低温稀土催化脱硝技术及成套工艺,为我国氮氧化物"超洁净"排放控制提供了新的技术路线。这一成果在2018年项目验收时得到"863"验收专家组的高度评价,并代表科技部参展同年在上海举办的中国国际工业博览会。
中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心贺泓研究员主持了鉴定会。专家组在对项目成果进行了现场评估后,一致认为项目整体技术填补国内空白,处于国际领先水平。




供稿:环境学院,科技处
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